面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境,漢鋼公司燒結(jié)廠以精細(xì)化管理為抓手,堅持“目標(biāo)導(dǎo)向、過程管控、精準(zhǔn)施策”原則,全面提升成本控制水平。截至目前,加工費(fèi)較計劃降低9.21元/噸。
擰緊“成本閥”,三維管控筑牢降本根基
漢鋼公司燒結(jié)廠創(chuàng)新推行“網(wǎng)格化+數(shù)據(jù)化+責(zé)任化”管理模式,構(gòu)建“四級成本”管控網(wǎng)絡(luò),將總成本拆分為含鐵料、加工費(fèi)兩大模塊,細(xì)化至熔劑、燃料、動力等7個二級科目。建立“日核算、周分析、月考核”機(jī)制,對標(biāo)數(shù)據(jù)庫覆蓋固燃單耗、蒸汽回收等12項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo),設(shè)置紅黃綠三色預(yù)警,實(shí)現(xiàn)成本偏差實(shí)時糾偏,通過網(wǎng)格化責(zé)任劃分,確保成本管控“橫向到邊、縱向到底”。
啃下“硬骨頭”,技術(shù)攻關(guān)讓降本增效見真章
針對白云石粉SiO含量超標(biāo)問題,技術(shù)團(tuán)隊創(chuàng)新實(shí)施“三段式配料法”,優(yōu)化白云石粉與石灰石粉配比,控制生石灰粉單耗,熔劑總成本較計劃降低0.3元/噸。同時,固燃降本攻關(guān)小組開發(fā)“焦末梯度配比模型”,提升返焦末配比11%,并推行“厚料層+高負(fù)壓”操作工藝,在提升燒結(jié)礦質(zhì)量的同時,固燃單耗同比降低0.14Kg/t,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與成本雙贏。通過“主抽風(fēng)機(jī)變頻改造”和“除塵設(shè)備智能啟停”等技術(shù)創(chuàng)新,電單耗達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,節(jié)能降耗成效顯著。
再揮“攻堅錘”,技術(shù)指標(biāo)再攀新高
當(dāng)前,正值漢鋼公司向特鋼轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期,該公司燒結(jié)廠以“轉(zhuǎn)優(yōu)成本”為目標(biāo),刀刃向內(nèi)促提質(zhì)增效。一方面,建立“成本地圖”可視化管理系統(tǒng),實(shí)時投射各工序成本數(shù)據(jù)至模型,實(shí)現(xiàn)成本異常30分鐘定位、2小時響應(yīng)。另一方面,全體干部職工以“干毛巾也要擰出水”的勁頭,沖刺加工費(fèi)同比再降5元/噸的年度目標(biāo),通過在線檢測與AI配比優(yōu)化算法,實(shí)現(xiàn)白云石粉配比精度±0.5%控制,降低熔劑成本。開發(fā)“焦末-焦面”新工藝,在環(huán)保與質(zhì)量達(dá)標(biāo)前提下,預(yù)計降低燃料成本0.8元/噸;啟動除塵系統(tǒng)集中控制和智慧運(yùn)維,降低電單耗,持續(xù)發(fā)力,開拓降本增效空間。(漢鋼公司 殷方劍)