面對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn),龍鋼公司一線職工深入踐行“四種經(jīng)營(yíng)理念”,錨定各項(xiàng)工作任務(wù),將過(guò)“緊日子”的節(jié)儉智慧,匯聚成推動(dòng)企業(yè)邁向“好日子”的磅礴力量,讓降本增效“金點(diǎn)子”在龍鋼熱土上生根發(fā)芽、開(kāi)花結(jié)果。
一種新樣板的誕生:機(jī)加班的提質(zhì)增效新實(shí)踐
“小趙,刀子對(duì)偏了!向負(fù)方向移動(dòng)0.2mm。”棒二機(jī)加銑工孫瑩手把手教新工趙一華銑削月牙槽,反復(fù)調(diào)整后終于完成第一步操作。
“現(xiàn)在對(duì)刀全靠經(jīng)驗(yàn)和眼力,每次都要反復(fù)調(diào)好久,眼睛都看花了,能不能做個(gè)工具輔助對(duì)刀,代替人工目測(cè)?”趙一華突發(fā)奇想。機(jī)加班班長(zhǎng)李普紅當(dāng)即拍板:“這主意好!”隨即,他組織技術(shù)骨干成立攻關(guān)小組,在值班室展開(kāi)頭腦風(fēng)暴。大家以鎖定刀桿直徑與孔型基圓間隙為突破口,通過(guò)精確測(cè)量、反復(fù)計(jì)算,在圖紙上不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。經(jīng)過(guò)反復(fù)修改和試驗(yàn),一款特制對(duì)刀樣板終于成型,可精準(zhǔn)輔助對(duì)刀工序。投入使用后效果立竿見(jiàn)影:對(duì)刀時(shí)間縮短近70%,廢槽率降至5%以下,生產(chǎn)效率大幅提升??粗囬g里高效運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)床,李普紅感慨:“只要肯動(dòng)腦筋,辦法總比困難多!對(duì)刀樣板就是集體智慧的成果,我們還要繼續(xù)探索,找到更多降本增效的‘金點(diǎn)子’。”
一場(chǎng)與“罷工”車床的較量:降本背后的技術(shù)攻堅(jiān)
“嗡——咔!”隨著一聲異常的金屬摩擦聲響起,正在工作的CK8450數(shù)控車床突然罷工。操作工小劉趕緊匯報(bào):“班長(zhǎng),尾座頂尖發(fā)燙,套筒完全卡住動(dòng)不了了!”棒一機(jī)加班長(zhǎng)衛(wèi)青泉三步并作兩步?jīng)_過(guò)來(lái)查看情況,“這臺(tái)機(jī)床關(guān)系軋線生產(chǎn),必須馬上搶修。”
他立即召集維修團(tuán)隊(duì)拆開(kāi)尾座防護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部軸承滾珠破裂,軸承卡死導(dǎo)致摩擦生熱。技術(shù)員黨江濤面露難色:“這有點(diǎn)麻煩,換整套尾座組件要走采購(gòu)流程,一時(shí)半會(huì)回不了貨。”
“自己動(dòng)手修。”衛(wèi)青泉果斷拍板。“小黨負(fù)責(zé)準(zhǔn)備同型號(hào)軸承,我們幾個(gè)清洗尾座部件。”大家立即行動(dòng),將尾座浸泡在柴油池中,逐個(gè)擦洗,并用細(xì)砂紙小心打磨套筒劃痕。新軸承備好后,維修組屏息組裝。隨著套筒順暢推出、頂尖運(yùn)轉(zhuǎn)溫度穩(wěn)定在42℃,車床成功“復(fù)活”。這場(chǎng)自主搶修不僅避免了長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),而且節(jié)省備件費(fèi)用3000余元。衛(wèi)青泉感嘆:“精準(zhǔn)診斷、靶向修復(fù),靠技術(shù)和決心,我們治好了車床‘急癥’。”
理念先行,行動(dòng)跟進(jìn)。從備品備件的精細(xì)修復(fù)到工藝流程的系統(tǒng)優(yōu)化,從技術(shù)領(lǐng)域的“微創(chuàng)新”到管理模式的“破局重構(gòu)”,龍鋼人用汗水詮釋新時(shí)代鋼鐵工人的主人翁擔(dān)當(dāng),一個(gè)個(gè)“金點(diǎn)子”在生產(chǎn)一線落地生根,最終轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。(龍鋼公司 劉婷)